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    熱電偶溫度計故障案例分析

    整理發(fā)布: 京儀股份 時(shí)間: 2018-07-09 12:39 瀏覽次數:
    熱電偶溫度計故障案例分析 文章由雙金屬溫度計_電接點(diǎn)雙金屬溫度計_熱電阻熱電偶溫度計-京儀股份為您整理編輯。摘要:(1)低指示 (1)石化企業(yè)的反應器采用K型熱電偶測量反應器溫度。在一次啟動(dòng)過(guò)程中,發(fā)現溫度點(diǎn)TI0708A比指示值低約40℃。 故障檢查與分析:根據現象,測量電路、端子連接、接地絕緣等。。。。

    (1)低指示

    (1)石化企業(yè)的反應器采用K型熱電偶測量反應器溫度。在一次啟動(dòng)過(guò)程中,發(fā)現溫度點(diǎn)TI0708A比指示值低約40℃。

    故障檢查與分析:根據現象,測量電路、端子連接、接地絕緣等。被檢查發(fā)現是正常的。但是,在檢查熱電偶連接時(shí),發(fā)現補償線(xiàn)和偶數線(xiàn)的極性相反,導致電阻與實(shí)際值不一致,指示不準確。

    故障處理:重新正確連接,表示正常。

    (2)用雙鉑銠熱電偶測量合成氣氣化爐內的溫度,并用氮氣保護外殼。氣化爐啟動(dòng)一段時(shí)間。過(guò)程表明T107-4溫度指示低,其余正常。

    故障檢查與分析:針對這種現象,通過(guò)比較這些套管使用鉬酸鎂封頭后的觀(guān)察與分析,接觸火災的是鉬酸鎂的質(zhì)量問(wèn)題。高溫腐蝕外殼,使保護氮氣的阻力更小,流速更快??焖倭鲃?dòng)的氮氣
    氣流在溫度檢測點(diǎn)形成,這降低了溫度檢測點(diǎn)的溫度,從而降低了儀器指示。

    故障排除:儀器技術(shù)人員去現場(chǎng)處理和連接每個(gè)觸點(diǎn),并實(shí)際測量毫伏值。結果與顯示表一致,指示正確。

    (3)己烷閃蒸塔溫度計TR-702指示液位低。

    故障檢查與分析:檢查集散控制系統溫度卡無(wú)故障;檢查熱電偶設備,發(fā)現熱電偶接線(xiàn)端子腐蝕生銹,接觸不良。接觸不良導致接觸電阻增加,即信號源內阻增加。當信號源的內阻很大時(shí),一些信號會(huì )被分開(kāi),導致低溫指示。

    故障排除:端子除銹、緊固螺釘、溫度指示恢復正常。

    ④檢修后測溫儀表TR401過(guò)程反應溫度指示低。

    故障檢查與分析:熱電偶低指示主要是由于接線(xiàn)端子的修改或松動(dòng)、補償線(xiàn)極性相反、電偶插入深度不足、校準誤差等引起的內阻增加。在維護該表的過(guò)程中更換了補償導線(xiàn),因此首先檢查了補償導線(xiàn)
    。檢查發(fā)現,K型電偶補償線(xiàn)極性顛倒,指示溫度低。

    故障排除:K型補償導線(xiàn)的正極絕緣護套為紅色,負極為藍色或黑色。接線(xiàn)糾正后,儀器指示正常。

    ⑤裂解爐出口溫度控制系統使用熱電偶作為測量元件來(lái)控制燃料流量以調節出口溫度。運行期間,溫度指示器值較低。當調節閥的開(kāi)度被調節以增加燃油流量時(shí),溫度指示器變化緩慢。

    故障檢測與分析:比較野雞,判斷溫度調節系統中此類(lèi)故障的發(fā)生。使調節系統不靈敏的因素有很多,如調節器P、I和D參數不合適,比例P和積分I功能不足,調節器調節余量不足等。如過(guò)程升程、閥門(mén)直徑不變、調節器小或調節器堵塞等。此外,溫度測量元件滯后,導致調節系統不靈敏。檢查后,發(fā)現熱電偶巖芯不夠長(cháng),無(wú)法插入保護套管底部,因此在熱電偶熱端和套管頂部之間產(chǎn)生間隙。由于空氣熱阻大,傳熱性能差,測量滯后。對于大時(shí)滯的測量系統,很難提高PID調節器的質(zhì)量,因此會(huì )出現溫度變化緩慢的現象。此外,溫度測量點(diǎn)的位置也發(fā)生了變化。如果設備中的溫度分布不均勻,每個(gè)點(diǎn)的溫度將會(huì )不同。此外,當外殼端部的溫度通過(guò)空氣層傳遞到熱電偶熱端時(shí),存在熱損失,并且熱電偶熱端的溫度t1低于保護外殼頂部的溫度t0,因此溫度指示低。

    故障處理:根據保護外殼的插入深度配置熱電偶的長(cháng)度,使熱電偶的熱端插入保護外殼的頂部,直至其相互碰撞。處理后,溫度指示正常,調節系統的質(zhì)量指標也有所提高。

    ⑥己烷塔溫度測量?jì)xT712變化緩慢。

    故障檢查與分析:調出集散控制系統中同一設備的T712和另外兩個(gè)溫度點(diǎn)T711、T713,比較溫度變化趨勢,T712變化緩慢,問(wèn)題是儀表故障。檢查熱電偶發(fā)現熱電偶芯不夠長(cháng),無(wú)法插入保護套管底部。由于空氣熱阻大,傳熱性能差,導致測量滯后大。

    故障排除:將熱電偶芯延伸至外殼底部或更換熱電偶。

    (2)高指示
    ①氣化裝置氣化爐采用鉑銠-鉑熱電偶測量爐溫,外殼采用剛玉,指示突然超限。

    故障判斷、檢查和分析:這種現象是由斷線(xiàn)引起的。當鉑銠-鉑熱電偶用于測量還原介質(zhì)如煤氣時(shí),還原氣體可以從氧化物中捕獲氧原子,導致在熱電偶的熱接觸處產(chǎn)生白色脆性物質(zhì),導致斷開(kāi)。

    故障處理:吹氣(空氣或氮氣)可用來(lái)處理熱電偶表面的物質(zhì),防止斷線(xiàn),從而延長(cháng)熱電偶的使用壽命,減少高溫指示現象。

    (2)硝酸753尾氣反應器溫度突然顯示zui較大。

    故障檢查與分析:通過(guò)測量熱電偶的輸出毫伏值,發(fā)現這種現象是由于熱電偶故障造成的輸出很大,而熱電偶已經(jīng)損壞。

    故障排除:更換為新的熱電偶。

    (3)無(wú)跡象、波動(dòng)和異常

    (1)小苯脫氫爐溫度指示偏差大。

    故障檢查與分析:根據經(jīng)驗判斷,端子接觸不良導致雙分支熱電偶輸出不正確。熱電偶端子的信號用M發(fā)生器現場(chǎng)測量。信號是不允許的。檢查發(fā)現接線(xiàn)盒端子腐蝕嚴重,接觸不良不允許輸出熱電偶。

    故障處理:由于接線(xiàn)端子嚴重腐蝕,較好不要重新連接。替換此熱電偶。

    (2)合成氨氣化爐溫度指示波動(dòng)(主要元件為帶兩個(gè)外套的B型熱電偶)。

    故障檢查與分析:從補償導線(xiàn)接觸不良、溫度變化性能不穩定和元器件損壞三個(gè)方面分析故障原因。檢查后,溫度合格,補償導線(xiàn)沒(méi)有問(wèn)題。測量熱電偶輸出時(shí)發(fā)現毫伏波動(dòng),表明熱電偶外套損壞,導致熱電偶氧化和熱電偶性能下降。

    故障排除:更換熱電偶。

    (3)溫度檢測系統采用熱電偶作為檢測元件,lOm-long 熱電偶套管自上而下安裝在塔內,多點(diǎn)熱電偶。啟動(dòng)加熱過(guò)程中發(fā)現異常溫度指示。每個(gè)溫度測量點(diǎn)的溫度指示在初始階段相應增加。一段時(shí)間后,下部各測溫點(diǎn)溫度繼續升高,均在200℃左右,但嘴上部測溫點(diǎn)溫度指示在100℃左右停滯不前。根據分析,此時(shí)的實(shí)際溫度必須在130℃以上。

    故障分析:嘴上部測溫點(diǎn)溫度指示停滯在100℃左右,表明有水汽積聚。水蒸氣受熱后向上蒸發(fā),遇冷時(shí)在上部凝結成小水滴。水滴一次又一次地落在外殼中,導致上部溫度測量點(diǎn)的指示停滯在水的沸點(diǎn)(100℃)附近。出現這種故障的原因是,套管中的氣體溫度仍然相對較高,因為保護導管在安裝前沒(méi)有經(jīng)過(guò)處理或不符合要求。

    故障處理:將多點(diǎn)熱電偶向上提起,使上測溫點(diǎn)比套管頂部高出一定距離,套管內的一些水蒸氣被帶出套管后會(huì )蒸發(fā)到外面。如果水蒸氣不多,它通??梢曰謴驼?。否則,應取出所有熱電偶,在導管底部插入一根細尼龍管,并向管內充入干燥氮氣,以逐漸替換水蒸氣。

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